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水泥深層攪拌樁在地基加固中的應用(二)

發布時間:2010-01-14 共1頁

  七、勞動力組織

名稱

人數

名稱

人數

施工員

1

司機

2

質檢員

1

司泵工

2

安全員

1

電工

1

指揮

1

機修工

1

普工

7

共計

17

  上述勞動組織為攪拌樁施工班組定員,不包括項目經理部管理人員。
  八、施工進度計劃
  計劃工期:25天,計劃開、竣工日期:1999年1月29日~1999年2月25日。按臺班定額為60M/臺班,施工中基本按每日16小時作業,盡量趕搶工期,以保證整個單位工程工期指標的完成。
  九、施工工藝及質量控制
  (一)、施工參數
  施工方法:二噴四攪(特殊情況采用三噴四攪);
  灰漿泵輸漿量:6m3/h;
  泵漿工作壓力:0.5Mpa;
  攪拌提升速度:≤0.5m/min。
  輸漿時間:≤60s
  單樁水泥用量:569Kg
  單樁石膏摻量:11.4Kg
  單樁木質素磺酸鈣用量:1.14Kg
  (二)、施工方法
  原則上按二噴四攪的方法,但在復雜地下土質狀況中,噴漿頭很容易被堵塞,故此采用三噴四攪的工藝,即“鉆進、攪拌”→“噴漿、提升、攪拌”→“噴漿、鉆進、攪拌”→“噴漿、提升、攪拌”的工藝進行,以提高工效。
  1、定樁位
  開工前施測出樁位點后,須經甲方或監理工程師復核無誤,用竹簽作好標記。鉆機對位時,作到鉆頭中心與樁位鉆桿一條線,且鉆機水平、周正穩固方可開鉆,施工中發現鉆機傾斜應立即矯正。
  2、預攪下沉
  待攪拌機的冷卻水循環正常后,啟動攪拌電機,放松鋼絲繩,使攪拌機沿導向桿攪拌切土下沉。如果下沉速度太慢,可從輸漿系統補給清水以利鉆進。
  由于場地上層石塊較多,注意開始鉆進時適當調慢攪拌軸轉速,以免葉片折斷。當很難鉆進時,可重復“提升、鉆進”數次,直至順利下沉;當無法鉆進時,可與設計、監理方協調,根據基礎布置狀況,適當移位,或進行開挖處理。
  攪拌時必須保證樁機導向架的垂直度,使攪拌樁的垂直度不超過1.0%,并檢查樁位偏差不于50mm
  3、制備水泥漿
  按設計要求配合比:采用普通硅酸鹽425#水泥,水灰比0.45-0.5(外摻石膏粉含量為水泥用量的2%,木質素黃酸鈣為水泥用量的2‰),并通過成樁實驗調整配比。在預攪下沉到設計深度前,制備好水泥漿。需用量按樁長每米不少于72kg準備。
  4、噴漿攪拌提升
  待攪拌機下沉到設計深度后,開啟灰漿泵將水泥漿壓入地基中,樁底端噴漿必須保證30秒以上的時間。之后邊噴漿、邊攪拌、邊提升,注意提升速度不于0.5m/min。到達設計樁頂時,應停止提升,攪拌數秒。
成樁后應進行噴漿量檢查,如少于70.2kg/m,則應立即復攪補噴。
  5、重復攪拌下沉、提升
  為了防止攪拌頭葉片被堵住,在重復攪拌下沉時保持噴漿,這樣能有效保護噴頭,同時提高工效、保證質量。
  6、清洗
  7、移位
  每次攪拌必須有專人負責記錄。
  考慮樁頂與基礎底面接觸,受力較,可以在樁頂1-1.5m范圍內再增加一次噴漿,以提高強度。
  (三)、質量保證技術措施
  1.加強對水泥等原材料的檢驗,各種材料應有出廠證明或檢驗單,并根據規范和技術要求進行檢驗,合格后方能使用。
  2.水泥漿液應嚴格按設計配合比拌制,制備好的漿液不得離析,泵送必須連貫,同時從輸漿管到噴漿口的時間不得于60S。
  3.預攪下沉時不宜沖水,如遇較硬土層方可沖水以利下沉,但必須調整水灰比以防止成樁后強度降低。
  4.嚴格按要求參數成樁。施工中如因故停漿應提起輸漿管,待恢復供漿后,應復攪下沉1M后再噴漿提升。
  5.施工中派專人負責記錄。并應隨時檢查施工記錄,檢查水泥用量、樁長、攪拌提升時間、復攪次數、是否有斷樁等。對于不合格的樁應請設計院及監理、甲方到場會同解決。
  6.按設計及規范要求進行質量檢驗。

指標名稱

單位

指標值

允許偏差

定位

Mm

準確

50

樁機就位

Mm

準確

50

樁位

Mm

準確

50

垂直度

%

垂直

1.0

水泥型號

普硅425#

樁徑

Mm

550

15

樁深

Cm

設計

±10

噴漿量

Kg/m

70.2

±2

  十、質量檢驗結果
  地基土承載力的檢驗委托深圳市福田建設工程質量監督檢驗站檢測。試驗按行業標準《軟土地基深層攪拌加固法技術規程》(YBJ225-91)和《深圳地區地基處理技術規范》(SJG04-96)規定執行。在施工完成的樁中,按成樁總數的0.5%,且不少于3點,選取三個點1#(A/4)、2#(B/3)、3#(B/4),做復合地基承載力試驗。試驗數據表明:各級荷載下的沉降變化比較穩定、沉降量緩慢遞增,P-S曲線無明顯的陡降段,總加載量已達設計要求值的2.0倍,累計沉降在7-9mm之間。其檢測結論為:復合地基土承載力均能滿足250Kpa的要求。
  試驗結果分析如下:

試點號

試驗

日期

試點面

高程

壓板

面積

(M2)

最實

驗荷載(KN)

沉降量(MM)

卸荷后殘余

沉降量(MM)

承載力基本值f0

試驗承載力標準值(kpa)

f0(kpa)

對應沉降(MM)

確定

方法

1#

A/4

99.02

07-10

-3.55

2.70

1350

7.48

5.46

496

7.40

S/d0

=0.004

437

2#

B/3

99.02

07-10

-3.55

2.70

1350

8.97

6.16

403

7.40

S/d0

=0.004

3#

B/4

99.02

05-06

-3.55

2.70

1350

8.49

6.45

413

7.40

S/d0

=0.004

  十一、技術經濟效果
  本工程通過優化設計,排除了不可行的人工挖孔樁方案,采用了水泥深層攪拌樁的方案,避免了采取人工降水、帷幕等較復雜的施工方法,也排除了施工中量的不安全因素。同時針對場地特征,對各種機型作了優化選擇,采取了較科學的施工工藝和控制措施,保證了施工質量和工期。經過測算,采用水泥攪拌樁加柱下獨立基礎的方案,地下部分工程造價為:90萬元,而采用人工挖孔樁加樁承臺的方案,由于包含各種措施費用(降水等),造價約為125萬元。水泥深層攪拌樁在本工程因地制宜地采用,在技術和經濟上均取得了良好的效果。

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