發布時間:2010-01-14 共1頁
表1 地基土土層分布及物理力學指標
層號 |
土層名稱 |
厚 度(m)
|
比貫入阻力Ps(Mpa) |
標準貫入 N63.5(擊) |
預制樁 |
|
fs(kPa) |
fp(kPa) |
|||||
②
|
粉質粘土 |
0.00~2.20 |
0.60
|
|
15 |
|
③
|
淤泥質粉質粘土
|
615~8.90 |
0.48
|
|
<6m,15 >6m,20 |
|
④ |
淤泥質粘土 |
3.90~8.10 |
0.59
|
|
20 |
|
⑤1a |
粘土
|
4.40~7.30
|
0.80 |
|
30 |
|
⑤1b |
粉質粘土夾砂
|
2.95~13.20
|
1.73
|
5.7 |
50
|
1500
|
⑤4 |
粉質粘土
|
0.00~6.30
|
3.37 |
7.8
|
65
|
2000 |
⑦1
|
砂質粉土
|
0.00~6.55
|
8.02 |
25.4 |
75 |
4000 |
⑦2a
|
粉砂
|
7.90~14.90 |
14.27
|
39.6
|
90
|
6000 |
圖1. 57#樁低應變實測曲線
圖2. 106#樁低應變實測曲線
隨后的靜載試驗結果也表明此2根試驗樁的單樁極限抗壓承載力均未達到設計值,且其中1根的情況非常典型: Q-S曲線在550kN出現明顯向下的拐點,即660kN荷載下的沉降明顯增大,是前一級的3倍多,而在770kN后沉降收斂,曲線又開始上翹;從S-lgt曲線中也可以看到660kN荷載級明顯曲折,沉降出現極大值。上述現象非常明確的表明本試樁接樁處有明顯缺陷,上、下兩節樁脫開約15mm,在空隙壓實前的豎向極限承載力為550kN, 壓實后的豎向極限承載力可以達到1100kN。
綜合靜載試驗和低應變動測試驗曲線可表明,在接樁處有明顯的脫開缺陷,且由于接樁部位脫節,嚴重影響其單樁承載力的向上傳遞,但其上下兩節樁的樁身完整性均良好。
后對該工程的全部基樁進行低應變動測試驗,檢測發現有34根樁在不同程度上在接樁處存在明顯的缺陷,事故的規模和性質是顯而易見的,為了充分利用脫節的兩節樁,并彌補脫節的缺陷,使其缺陷樁的豎向承載力能正常傳遞,讓缺陷樁的單樁極限承載力基本達到設計要求,所以我們采用了錘擊技術對其進行動力復位。