1概述
濟南鋼鐵集團石橫特殊鋼廠(簡稱石橫特鋼廠)二軋車間普線加熱爐原設計采用重油為燃料,其加熱能力為35t/h,主要生產φ8~φ10mm熱軋盤條及φ10~φ12mm小型棒材,加熱爐為三段連續式,端進側出,尺寸為3.132m×25.082m。
石橫特鋼廠2002年新建φ3.2m兩段式煤氣爐1座,建造時主要考慮為煉鋼車間烘烤鋼包。隨著煉鋼生產節奏的加快,目前,煉鋼車間烘烤鋼包用氣量相當小,該爐小時產量為6500~7000m3,導致發生爐絕大部分時間處于低負荷運行狀態,造成煤氣質量差,成本高。而重油的價格不斷增加,致使燃油費用在軋鋼產品成本中占的比重越來越大,已成為影響企業經濟效益提高的重要因素。為了降低生產成本,經充分研究論證,決定在普線加熱爐上使用發生爐煤氣。
2發生爐生產情況
石橫特鋼廠煤氣爐24h連續運轉,所用煤種為陜西神木煙煤,煤氣的各項經濟指標均較好,煤氣熱值為6490kJ/m3,煤氣單耗為0.29~0.30kg/m3。該爐型可以將煙煤在干餾段經低溫干餾得到煤焦油,該種焦油呈黑褐色,密度較小,其組成中烷烴、烯烴及芳香烴約占50%,酚類含量可達30%左右,流動性好,是一種具有極高發熱值的液體燃料。目前噸煤焦油產率為6080kg,每天可產300~400kg煤焦油。煤氣站可根據用戶用氣情況合理調節發生爐的產量,以滿足生產需要。
3可行性分析
3.1燃料溫度可滿足鋼坯加熱溫度要求
普線鋼坯的最高加熱溫度一般在1000~1350℃范圍內。兩段式煤氣爐的熱值為6490kJ/m3,空氣預熱溫度按300℃計,則理論燃燒溫度為2300℃,爐溫系數按0.7計,則可獲得1610℃的爐溫,完全能滿足軋制普線的要求。
3.2燃燒技術的可行性
該車間加熱爐寬度小于4m,采用側加熱和端部加熱就能滿足加熱工藝的要求。為此只要將原來的油燒嘴改為油氣兩用燒嘴即可,不需做其它變化,投資少。
3.3煙氣的輻射傳熱強
煙氣中的三原子氣體CO2及H2O的輻射能力強,其濃度對輻射傳熱起著決定性作用,即氣體燃料中的CO2及H2O的濃度越高,煙氣的輻射傳熱越強。煤氣燃燒產物中的CO2及HO的濃度可達到28%左右,比重油燃燒產物中的CO2及H2O的濃度高,因此其輻射傳熱強。
3.4爐溫控制方便,加熱質量好
由于煤氣是氣體燃料,氣體燃料與空氣是分子混合,分子混合比液體的非分子混合要容易,調節方便,有利于加熱爐的爐溫調節和控制。且由于煤氣與空氣混合得好,火焰均勻,沒有像直接燃燒重油時霧化不好、火焰集中、有熱點、冷點等弊端,因此鋼坯溫度均勻,氧化燒損少。
4煤氣在加熱爐中的應用
4.1改進加熱爐燒嘴
煤氣站生產的煤氣從氣柜不經加壓直接送往二軋車間加熱爐,壓力波動小,加熱爐前的煤氣壓力一般為2000~3000Pa。為保證燃燒效果對加熱爐燒嘴進行了改進,將原來單一的燃油燒嘴改為油氣兩用燒嘴。加熱爐共有17個燒嘴,其分布為:加熱段下部8個、上部6個,均熱段3個。單個燒嘴的煤氣燃燒能力為960m3/h,正常生產時只開8~10個燒嘴即可滿足軋制要求。使用油氣兩用燒嘴,在煤氣量不足時可以用焦油做適當調節。
4.2安全措施
為實現加熱爐的安全點火,制定了詳細的用氣操作規程,點火前先做爆破試驗,確認無誤方可點火。同時為了減少煤氣泄漏,在煤氣管道上裝有雙閘閥,在每個燒嘴前裝有蝶閥和平板閘閥,氮氣吹掃裝置,眼睛閥等。在加熱爐區域配備固定式和移動式煤氣檢測儀,用以隨時檢測周圍環境中CO的濃度。
4.3應用效果
爐燒煤氣,爐溫均勻,又保證了爐氣黑度,避免了以重油為燃料時鋼坯局部過熱、過燒等現象,減少了鋼坯加熱“黑印”。煤氣燃燒后積灰少,解決了燒重油時換熱器頻繁堵塞的問題,延長了加熱爐尾部空氣換熱器的運行周期。
鋼坯加熱質量的提高,使軋輥斷輥現象及軋機故障率明顯降低,孔型、導衛件的使用壽命延長,軋機作業率提高1.2%。
鋼坯加熱過程中氧化燒損減少1%,開軋溫度大于1100℃,機時產量增加;軋廢減少,各鋼種成材率不同程度提高。爐溫控制調節方便,減少了看火工的勞動強度?,F場作業環境好,沒有跑冒滴漏現象,干凈無黑煙。
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