2.2常規處理SO2 方法
在注意工人個人防護的同時,應采取有效措施處理SO2 煙氣。從五十年代開始,我國對有色冶煉煙氣中低濃度SO2 的回收利用開展了一系列的試驗研究工作,并取得了一定的進展。
亞銨法:采用亞銨法處理SO2 是用氨水吸收SO2 ,副產品亞銨。雖然亞銨法技術較成熟,但產生的副產品是液體狀態的亞銨,產品的貯存運輸都較困難,只適用于有氨源的小型冶煉廠。
亞硫酸鈉法:中小型的冶煉廠可采用亞硫酸鈉法進行煙氣脫硫。亞硫酸鈉法是利用燒堿或純堿吸收SO2 ,同時產生副產品亞硫酸鈉。例如,上海冶煉廠就采用此法處理煙氣。亞硫酸鈉法工藝簡單,操作方便,系統阻力小,投資和操作費用低。脫硫效率高達95 %左右。但需消耗純堿和燒堿,每噸無水亞硫酸鈉消耗純堿0. 8 t ,燒堿0. 1 t 。副產品亞硫酸鈉用途有限,因此不能普遍采用。
氧化鋅法:對于鉛鋅冶煉廠可采用氧化鋅法處理SO2 。如湖南水口山礦務局第四冶煉廠就是采用此法。氧化鋅法是以氧化鋅為吸收劑,生成的亞硫酸鋅渣全部返回鋅精礦沸騰爐焙燒,分解出SO2 氣體可用于制取濃SO2 。
V2O5 氧化法:有色金屬冶煉過程中產生的SO2 濃度一般低于315 % ,不適合直接回收制造SO2 。沈陽冶煉廠為了實現SO2 的治理. 對生產工藝進行了改革,采用密閉式鼓風爐,同時改造了排煙系統,嚴格控制爐口和煙道的負壓,降低了漏風率,從而提高了SO2 的濃度(4 %~5 %) ,達到了制酸的要求。利用V2O5 作催化劑,使SO2 氧化為SO3 ,利用稀硫酸吸收SO3 ,制造H2SO4 ,反應如下:
2SO2 + O2——SO3
SO3 + H2O——H2SO4
由于煙氣中含有As2O3 ,致使催化劑中毒,降低了SO2 的轉化率。
2.3活性炭吸咐法處理SO2
針對以上處理方法存在的問題,系統地研究了利用活性碳吸附法處理有色金屬冶煉過程中產生的SO2 ,克服了以上治理方法的缺點和局限性。
當含SO2 的廢氣與活性炭接觸時,SO2 即被吸附,當有O2 和水蒸汽存在時,伴隨著物理吸附同時發生化學吸附,具體反應如下:
物理吸附:SO2 ——SO2
O2——O2
H2O——H2O
化學吸附:2SO2 + O2——2SO3
SO3 + H2O——H2SO4
H2SO4——H2SO4
當活性炭上吸附了一定量的H2SO4 后,用水洗法再生活性炭,并得到副產品H2SO4 。
SO2 轉化為SO3 是在活性炭的催化作用下完成的,傳統的活性炭吸附法只是利用了活性炭本身的催化劑性能,催化活性低,反應速度緩慢,設備龐大。而此種活性炭處理法是利用活性炭是催化劑載體的特性,在活性炭上載有某種活性成分,構成了更高活性的活性炭催化劑,使SO2 轉化為SO3 的反應速度大大加快,在此基礎又研究了影響活性炭吸附法處理SO2 的其它影響因素。
從實驗結果看, 在25 ℃時脫硫效果最好,100 ℃次之。雖然25 ℃脫硫效率最高,但脫硫后的煙氣溫度較低,煙氣的熱浮力降低,不利于煙氣擴散,煙氣易返回地面,造成附近地面污染。若采用100 ℃時脫硫,雖然脫硫效果不如25 ℃的好,但脫硫效率已經達到較高的數值,并且脫硫后,煙氣溫度較高,易于排煙,因此,應采用100 ℃溫度下脫硫。
影響脫硫效率的各種因素相互制約,當脫硫溫度取100 ℃時,H2O/ SO2 = 1~2 ,O2/ SO2 = 10~14 ,空速為3 600 h - 1時,脫硫效率可達96 %。
3、結論
在有色金屬冶煉過程中產生的SO ,是對操作工人身體健康影響最大的有毒氣體,必須采取有效的防治措施,以保證工人的身體健康。
用活性炭處理有色金屬冶煉過程中產生的SO2 ,具有脫硫效率高、工藝簡單、操作易控制、活性炭可再生重復利用、無二次污染等特點,克服了亞銨法,亞硫酸鈉法和氧化鋅法在應用上的局限性和缺點,也避免了用V2O5 氧化法的催化劑中毒問題,是一種行之有效且應用前景廣泛的方法。
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