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事故案例分析:特大吊裝事故

發(fā)布時間:2014-02-25 共1頁



  一、事故經(jīng)過

  某年某月某日上午08:00左右,在某市造船廠船塢工地,由某公司、某中心等單位承擔安裝600 t起重量、跨度為170 m的巨型龍門起重機,在吊裝主梁過程中發(fā)生倒塌,造成36人死亡的特大事故。

  1.起重機吊裝過程

  事故前3個月,該工程公司施工人員進入造船廠開始進行龍門起重機結(jié)構(gòu)吊裝工程,2個月后,完成了剛性腿整體吊裝豎立工作。

  事故前12日,該中心進行主梁預(yù)提升,通過60%―100%負荷分步加載測試后,確認主梁質(zhì)量良好,塔架應(yīng)力小于允許應(yīng)力。

  事故前4日,該中心將主梁提程式離開地面,然后分階段逐步提升,至事故前一日19:00,主梁被提升至47. 6 m高度。因此時主梁上小車與剛性腿內(nèi)側(cè)纜風繩相碰,阻礙了提升。該公司施工現(xiàn)場指揮考慮天色已晚,決定停止作業(yè),并給起重班長留下局面工作安排,明確事故當日早晨放松剛性腿內(nèi)側(cè)纜風繩,為該中心08:00正式提升主梁做好準備。

  2.事故發(fā)生經(jīng)過

  事故當日07:00,公司施工人員按現(xiàn)場指揮的布置,通過陸側(cè)(遠離江河一側(cè))和江側(cè)(靠近江河一側(cè))卷揚機先后調(diào)整剛性腿的兩對內(nèi)、外兩側(cè)纜風繩,現(xiàn)場測量員通過經(jīng)緯儀監(jiān)測剛性腿頂部的基準靶標志(調(diào)整時,控制靶位標志內(nèi)外允許擺動20 mm),并通過對講機指揮兩側(cè)卷揚機操作工進行放纜作業(yè)。放纜時,先放松陸側(cè)內(nèi)纜風繩,當剛性腿出現(xiàn)外偏時, 通過調(diào)松陸側(cè)外纜風繩減小外側(cè)拉力進行修偏,直至恢復(fù)至原狀態(tài)。通過10余次放松及調(diào)整后,陸側(cè)內(nèi)纜風繩處于完全松弛狀態(tài)并已被推出上小車 機房頂棚。此后,又使用相同方法和相近的次數(shù),將江側(cè)內(nèi)纜風繩放松調(diào)整 為完全松弛狀態(tài),約07:55,當?shù)孛嫒藛T正要通知上面工作人員推移江側(cè)內(nèi)纜風繩時,測量員發(fā)現(xiàn)基準標志逐漸外移,并逸出經(jīng)緯儀觀察范圍,還有現(xiàn)場人員也發(fā)現(xiàn)剛性腿不斷地在向外側(cè)傾斜,直到剛性腿傾覆,主梁被拉動橫向平移并墜落,另一端的塔架也隨之傾倒。

  3.人員傷亡和經(jīng)濟損失情況

  事故造成36人死亡,2人重傷,1人輕傷。死亡人員中,公司4人,中心9人(其中有副教授1人,博士后2人,在職博士1人),造船廠23人。

  事故造成經(jīng)濟損失約l億元,其中直接經(jīng)濟損失8 000多萬元。

  二、事故原因

  事故發(fā)生后,***和國家十分重視。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局立即組成調(diào)查組趕赴現(xiàn)場進行調(diào)查處理。

  1.剛性腿在纜風繩調(diào)整過程中受力失衡是事故的直接原因

  事故調(diào)查組在聽取工程情況介紹、現(xiàn)場勘查、查閱有關(guān)各方提供的技術(shù)文件和圖紙、收集有關(guān)物證和陳述筆錄的基礎(chǔ)上,對事故原因作了認真的排查和分析。在逐一排除了自制塔架首先失穩(wěn)、支承剛性腿的軌道基礎(chǔ)沉陷移位、剛性腿結(jié)構(gòu)本體失穩(wěn)破壞、剛性腿纜風繩超載斷裂或地錨拔起、荷載狀態(tài)下的提升承重裝置突然破壞斷裂及不可抗力(地震、颶風等)的影響等可能引起事故的多種其他原因后,重點對剛性腿在纜風繩調(diào)整過程中受力失衡問題進行了深入分析,經(jīng)過有關(guān)專家對吊裝主梁過程中剛性腿處的力學機理分析及受力計算,提出了《市某特大事故技術(shù)原因調(diào)查報告》,認定造成這起事故的直接原因是:在吊裝主梁過程中,由于違規(guī)指揮、操作,在未采取任何安全保障措施情況下,放松了內(nèi)側(cè)纜風繩,致使剛性腿向外側(cè)傾倒,并依次拉動主梁、塔架向同一側(cè)傾墜、垮塌。

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