3.3 SBS改性瀝青混凝土生產過程質量控制
項目經理部采用兩臺泉州南橋產1000型間歇式瀝青攪拌機,該設備送料、烘干、計量、溫控均 能自動控制,但較進口設備穩定性略差,為保證拌出合格的材料,工地對拌和機作了改進,同時利用 試鋪路段總結出的經驗作了強制規定:
(1)礦料級配有偏差,溢料多。原因是熱礦料二次篩分的振動篩偏短,篩分不干凈,改進措施是增 大皮帶輪直徑,在振動篩中部增一條攔阻皮帶(由廢輪胎制作)效果顯著。
(2)攪拌時間控制在44S/拌。
(3)儲存瀝青儲罐由于未裝攪拌裝置,在罐之間安裝三通閥通過瀝青泵互相泵吸,達到了攪拌的 目的。
(4)溫度控制:瀝青加熱溫度180-185℃(儲存155℃)、礦料加熱溫度190-195℃、瀝青混合物出 廠溫度170-180℃。
3.4 SBS改性瀝青混凝土運輸質量控制
(1)為減少熱量散失,拌和樓未安裝成品料倉,成品料直接倒入車廂,特別要求車輛運輸能力較拌 和能力有富余,工地派專人進行調度指揮,防止了車輛接不上而影響質量。
(2)裝料時,要求車輛向前分三次緩慢移動,使料在車廂中成三堆分布,防止裝料時堆成斜坡造成 離析。
(3)為避免混凝土與車廂板粘結,由專人在車輛側板與底板灑一薄層隔離劑。隔離劑由1/4柴油 和3/4水混合配制,效果良好。
(4)每輛運輸料車,裝滿成品料后,強制要求遮蓋雙層蓬布,保溫效果明顯。
3.5 SBS改性瀝青混凝土壓實質量控制
改性瀝青混凝土對溫度要求較高,應本著“緊跟、慢壓、高頻、底幅”進行碾壓,同時結合本項 目特點總結了以下幾點控制方式 :
(1)壓路機必須緊跟攤鋪機,不超過5m,壓實速度控制在4-5km/h,前進開振倒退關振,漸變方 向,不擰死彎,不停機于5小時內壓實路面。
(2)壓路機粘輪,在噴灑水廂中加洗衣粉(2包/1箱水)效果很好。
(3)初壓溫度控制在160-165℃,終壓溫度120-125℃,實踐證明該溫度壓實效果較佳。
(4)攤鋪機及壓路機停機產生的碎坡,瀝青混凝土溫度在90-100℃間用雙光輪橫向多遍壓實可消除。
3.6 SBS改性瀝青混凝土接縫的質量控制
接縫處理直接影響路面平整度,為解決接縫問題,采用每天攤鋪完工前關掉找平裝置,在2-3m范 圍內用帶控制其攤鋪厚度,終壓以后,當天用三米直尺檢查,達不到要求的加班加點用切割機切割 (因未完全冷卻易于切割)厚度、平整度不合要求的油面層。在重新攤鋪時,將攤鋪機的仰角提高半 格,并在熨平板下墊等于松鋪系數厚度的若干薄木塊。在攤鋪機后,用壓路機進行橫向碾壓,確保接 縫平順。在起步處產生離析、小油餅 、縱縫明顯等問題,處理辦法是專門做了細料篩,篩出一些細瀝 青混凝土料到手推車中,如發現離析處,立即用細料補上;發現小油餅,專人用小鏟刀鏟除,補上細 料,縱縫隙底凹也用細料補上用壓路機碾壓消除 .
4、結語
雖然是第一次應用SBS改性瀝青混凝土鋪筑路面,但全體施工人員尊重科學,相信科學,在施 工中不斷總結經驗,圓滿完成了鋪筑任務,該項目經江西省質檢總站驗收,被評為優質工程。
參考文獻:
[1]《公路改性瀝青施工技術規范》JTJ北京人民交通出版社036-98
[2]《公路瀝青路面施工技術規范》JTJ北京人民交通出版社032-94
[3]《改性瀝青與SMA路面》沈金安 北京人民交通出版社1999.7