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大型沉箱如何預制與質量控制(二)

發布時間:2014-02-25 共1頁



(2)第一、二塊沉箱底部有部分麻面、漏漿現象。

  原因分析:底模地腳螺栓產生偏移,出現跑模現象。

  整改措施:

  ①固地腳螺栓,每30cm長打一個地腳螺栓,加密一排撐桿;

  ②在距模板底10cm左右,增加一排地腳螺栓,增加一排撐桿;

  ③底層砼澆筑完畢后,在澆筑墻身砼時適當控制砼澆筑速度,每隔15min泵送一次砼,加強砼振搗,在砼面超過85cm以后,再按正常進行澆筑;

  ⑤ 澆筑砼中,必須在模板工值班,隨時檢查模板支撐情況防止漏漿現象。

  (3) 第一、二塊沉箱表面氣泡較多。

  原因分析:砼分層下料不均勻,振搗不密實,振搗時間不夠,氣泡未排出,停在模板表面形成。

  整改措施:

  ① 每側下料點分4處下料,分層厚度控制在40cm以內;

  ② 在振搗分間距振搗,每隔30cm振搗一次,棒頭插入下層砼10cm,振搗時間控制在15s左右,并用手電筒仔細觀察砼振搗時表面氣泡出現的情況,適當調整振搗時間,至排除氣泡為止;

  ③ 在刷脫模劑時脫模劑要刷均勻。

  (4)在預制初期,因粘聚力較大,沉箱起吊時不同程度上破壞了底模。

  原因分析:

  ①底模上涂刷的脫涂劑主要成分是礦蠟、滑石粉和柴油。這種脫模劑涂刷方便,不污染鋼筋和砼,在內外模板上效果較好,但在底模上,涂刷后先要綁扎鋼筋和立模,間隔時間長,涂刷不均或較薄,則效果較差;

  ②外模與底模間的縫隙是用海綿堵塞止漿。當貼不緊時砼流入間隔,沉箱與底模側壁粘結在一起。

  整改措施:

  ①采用黃機油作底模脫模劑,然后鋪一層砂,在砂上鋪編織布作隔離。沉箱起吊后,應立即撕掉編織布,以保證沉箱底面與塊石基床的摩擦系數;

  ②底模是在原有鹽業碼頭砼面層上,鑿毛后用紅磚砌成方框,水泥砂漿抹平,然后澆10cm厚砼壓光抹平形成的。底模四周增加預埋槽鋼和螺栓加固。

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